摘要:
厦门橡胶厂是一家大型橡胶制品加工企业。为了在改革中求生存,在挖潜中争发展,近两年来,他们采取了一系列的措施,充分挖掘企业内部潜力,深化双增双节运动,取得了一定的成绩。
一、开展内部目标成本管理,促进双增双节
为了最大限度地调动全体职工的积极性,充分挖掘企业内部潜力,该厂在1987年就实行了以车间为单位的“节约目标成本与奖金挂钩”的考核制度。根据各种产品、半成品的工艺定额、历史资料以及目标利润,对全厂所有半成品、产品制定统一的目标成本,并做为内部结算的价格依据,然后以目标成本为主要的考核指标,辅以质量和安全等考核指标,把各车间目标成本与实际成本的差异做为计算月奖的依据(乘以各自的提奖率)。在实行内部目标成本管理的过程中,该厂严格按照制订的结算规程办理结算,明确分清各承包单位的经济责任与经济效益。该奖的奖,该罚的罚,并注意“政策”的兑现,充分地调动广大职工的积极性。大家千方百计从产品结构、材料应用、工艺改革等方面入手,通过改变合成胶与天然胶的使用比例,降低含胶率,增加填充料的使用比例等办法,减少生胶的耗用,以降低成本。改变胶鞋造型,把原来3型鞋改为2型半,既可降低材料耗用,又可使产...
厦门橡胶厂是一家大型橡胶制品加工企业。为了在改革中求生存,在挖潜中争发展,近两年来,他们采取了一系列的措施,充分挖掘企业内部潜力,深化双增双节运动,取得了一定的成绩。
一、开展内部目标成本管理,促进双增双节
为了最大限度地调动全体职工的积极性,充分挖掘企业内部潜力,该厂在1987年就实行了以车间为单位的“节约目标成本与奖金挂钩”的考核制度。根据各种产品、半成品的工艺定额、历史资料以及目标利润,对全厂所有半成品、产品制定统一的目标成本,并做为内部结算的价格依据,然后以目标成本为主要的考核指标,辅以质量和安全等考核指标,把各车间目标成本与实际成本的差异做为计算月奖的依据(乘以各自的提奖率)。在实行内部目标成本管理的过程中,该厂严格按照制订的结算规程办理结算,明确分清各承包单位的经济责任与经济效益。该奖的奖,该罚的罚,并注意“政策”的兑现,充分地调动广大职工的积极性。大家千方百计从产品结构、材料应用、工艺改革等方面入手,通过改变合成胶与天然胶的使用比例,降低含胶率,增加填充料的使用比例等办法,减少生胶的耗用,以降低成本。改变胶鞋造型,把原来3型鞋改为2型半,既可降低材料耗用,又可使产品的外观更趋美观。由于采取上述措施,1989年1—10月份,材料代用节约43.3万元,产品的工艺、配方、结构改革节约成本108.4万元,主要产品部件消耗节约35.85万元。轮胎的生产与上年同期相比,产量增长13.36%,销售收入增长38.55%,销售税金增长25.43%,利润增长了1.24倍,实现了增产增收。
二、建立内部银行机制,以管理促增产增收
为了进一步加强企业内部管理,正确考核各车间的经济效益,为企业顺利转换内部经营机制,建立了内部银行,制定了内部银行实施细则和核算、考核、结算、盈亏的计算等办法。规定全厂各车间都必须在内部银行开设帐户,全厂的一切经济往来都必须通过内部银行进行核算,并核定了资金使用定额,实行“铺底资金无偿使用,定额内贷款低息有偿使用,超定额贷款罚息使用”的措施。由于采取上述措施,严格核算与控制功能,加强了基础管理,取得了较好的效果。如过去对销售费(推销费)的使用,近10位厂级领导每个人都可以随意批用,使销售费的开支大大超过定额。实行内部银行以后,内部银行把销售费的指标按各分管厂长的具体情况进行分解后,由内部银行以“内部银行限额户存款”的形式分解给各分管厂长进行控制,这样,有效地控制了销售费的开支。又如,由于实行“铺底资金无偿使用,定额内贷款低息有偿使用,超定额贷款罚息使用”的措施,大大增强了各单位的利息观念和资金运用的时间价值观念,促使资金的灵活、合理运用,加速资金周转。1988年定额流动资金周转天数比上年加速23天,节约流动资金贷款713.56万元,节约利息支出97.04万元。从1988年下半年开始,他们又开发了内部银行核算与管理的计算机应用模块,通过计算机随时了解各单位的资金占用情况,如果超过定额(余额出现负数),计算机能及时提醒,大大方便了资金的控制,又提高了工作效率。这项成果于1989年被厦门市授予企业管理现代化成果一等奖,被福建省授予企业管理现代化成果二等奖。
三、针对薄弱环节,加强现场管理,降低材料消耗
压延胶帘布是该厂生产轮胎、力车胎的主要骨架材料,其成本约占材料成本的50%,而由于设备陈旧,使压延胶帘布的利用率低,每年损失额在60万元以上。该厂的财务人员和技术人员一道,经过反复测试,制订了提高帘子布利用率,降低损耗的考核办法,对压延、裁断、成型等工序配备专人进行跟班检查、监督,保证贴胶合格率,实行帘子布损耗过磅、记录、统计分析,分清责任,并直接与经济利益挂钩,大大调动了技术人员和职工的积极性,在生产中不断提高胶帘布的质量,并尽可能地利用边角废料,使胶帘布的利用率大幅度提高,近年来都稳定在98%以上,仅此一项,就节约帘子布59.85吨,节约成本149.63万元。目前,这种方法已在同行业中推广应用。
四、抓技术改造和产品开发,挖掘增产降耗潜力
该厂是50年代建厂的老企业,厂房破旧,设备陈旧,影响了企业生产的发展。改革开放以来,特别是在经济特区优惠政策的指导下,他们狠抓技术改造,从1986—1988年,共投入资金3500多万元,至1988年底,已完成投产的部分占2400多万元,发挥了较好的经济效益,并为企业向外向型企业转变创造了条件。比如,他们投入资金510万元,引进和购置轮胎双模硫化机及改造轮胎车间厂房,从1988年至去年10月,共增产轮胎15万多条,销售总值达5000多万元(其中出口创汇277.34万美元),上交税金909.43万元,实现销售利润226.44万元。又如他们投入资金191.9万元,改造了15吨沸腾炉和20吨链条炉各一台,改变了小炉群供汽煤耗高、压力低的局面,使能源消耗大幅降低,在改造前,煤汽比只有1∶4.2,而改造后煤汽比迅速提高,1988年至去年10月的平均煤汽比达1∶5.97,两年中共节约原煤11880吨,节约动力成本142.56万元。既保证了生产发展对蒸汽供应的需要,又降低了动力成本。由于节能效果显著,被授予国家二级节能企业。该厂还大力开展合理化建议活动,制订了《厦门橡胶厂合理化建议和技术改进奖励条例实施办法》,成立厂级、车间合理化建议领导小组,对职工群众所提出的合理化建议,及时审议和反馈,对被采纳的合理化建议,根据实施后的经济效益和社会效益,公布其成果,给予精神和物质奖励,大大调动了广大职工的积极性,仅1988年一年,就采纳合理化建议(含技术改进)项目50项,净增效益278.71万元。
为了促进新产品的开发和生产,努力增加花色品种,增强企业后劲,他们还根据有关规定和工厂的实际,制订了新产品开发奖励制度,重点奖励在新产品开发中做出突出贡献的技术人员,充分地调动了广大技术人员的积极性,近两年来共投入新产品开发资金111万元,开发了新产品50多种,其中有8项达到国内先进水平。如该厂新开发生产的足球鞋,由于穿着舒适,式样新颖,深受消费者的欢迎,1989年1—10月份,就创利57万元,销售利润率高达26%。两年来由于新产品的开发生产而增加利润155万多元。