一、铸造班组经济核算的特点
铸造是将熔化的金属浇注到专门制备的铸型中,待其冷却凝固后,就得到所需形状的铸件。机械零件的毛坯,大部分是由铸造生产的,铸造分铸铁、铸钢、铸铜等。铸铁的熔炉是冲天炉,由于它是陆续投料、循环出铁水,一天可达40—50批次,因而只能按日、分设备来考核其生产成果。铸钢的熔炉是电炉,通常一个班组可熔化2—3炉金属,而且是逐炉投料,逐炉出钢水,因而既能计算每炉的增产节约成果,又能考核每个班组的工作成果。由此可见,同是铸造生产,由于采用的设备不同,生产的情况不同,核算单位的划分也不尽相同。
铸造工艺大体分为熔化、造型、浇铸、清砂等几个工序。熔化工序班组核算的内容是原料、辅料消耗和铁(钢)水产量的高低。如果熔炉的燃料使用焦炭,则应重视“焦铁比”。即使用焦炭的总量(包括底炭与层炭)与投炉钢铁料总量之比,也就是考核一斤焦炭能化出多少斤铁;如果熔炉的燃料使用石油,则应计算“油铁比”;用电来熔化钢铁料时,就要考核每炉的电耗。这不仅是为了促进燃料和动力的节约,它们也是反映熔化技术水平的重要指标。
浇铸工序班组核算的内容,应突出溜铁量的考核。所谓溜铁量,即浇铸后“铁水包”内剩余未用的回炉铁水。其产生的原因,一是铸件需用铁水量计划脱离实际而出现剩余;一是浇铸迟缓,铁水温度骤降因而无法使用。溜铁量的增多,说明铁水没有得到充分利用,它对铸件的增产和节约,都会产生不利的影响。
清砂工序班组核算的内容是合格铸件的数量、废品数量及冒口回收的重量。要特别重视铸成率的计算,即合格铸件的重量占合格钢(铁)水重量的百分比。如果废品过多,冒口过大,则铸成率就低。考核铸成率会促进工艺改革和技术革新。
为了划清各工序的经济责任,就要实行“铁水核算一条龙”的管理办法。首先要求浇铸工序正确地计量出炉铁水的重量,由于钢(铁)水包经常修理,每次修毕必须计量钢(铁)水包的体积,通过换算求出所盛钢(铁)水的重量。拆箱时,应即在铸件上标明铁水的编号,以便后工序分清批号,分别计算其铸成率。确定铸造班组核算的内容时,要突出重点,善于抓住决定性的因素,不要贪求面面俱到,失去重心。下面仅以铸铁生产为例,说明熔炉班组经济核算的概况。
二、铸造班组核算的原始凭证
冲天炉投炉日报表(见第9页)由熔炉班组工人核算员按冲天炉的编号分别填报。投料应准确计量,这不仅是为了核实原材料的消耗数量,也可分析各种原材料的配比不同对铸件质量的影响。有的企业采取倒挤耗料,甚至按经验估计投料的做法,都会使核算流于形式,失去其“对生产过程的控制和观念总结”的作用。
铸铁由于其化学成份不同,可分为灰口铸铁、球墨铸铁等。灰口铸铁又可分为四个牌号:HT00、HT15—32、HT21—40、HT32—52,因此也有人称其为“牌号铸铁”。各种“牌号铸铁”只是含碳量高低上的区别,而球墨铸铁熔炼时,投炉的生铁和机铁配比有较大的变化,同时需要在熔炼中间加入一定数量的合金,因而要求单独核算。
第13栏“牌号铸铁”的投炉合计数22,400公斤,是由第6栏今日投炉合计29,400公斤减去其中球墨铸铁用料合计7,000公斤求得。

第12栏平均每批投料重量,是将第13栏各品种铸铁本日投料数除以第11栏各品种铸铁投炉批数求得。18栏焦铁比是将13栏投炉钢铁料总量29,400公斤除以17栏用炭总量3,120公斤求得。通过本表的核算可以反映各座冲天炉每日的投炉批数,焦铁比及原料的平均每批单耗,使工人们了解自己的工作成果:为加快社会主义经济建设增加了多少批数,节约了多少焦炭。
三、铸造班组的评比竞赛
由于铸造生产各工序之间的相互制约性高

于其独立性,因而既应考核各工序自身的成果,更要关心各工序协作的整体成果。这就要求由车间按各座冲天炉来组织熔炉、造型、浇铸、清砂综合工作成果的评比竞赛。欲取得优胜,不仅需要提高各班组本身工作的质量,还应改善相互之间的协作关系。
为了更好地促进炉际之间开展增产节约竞赛,应将各座冲天炉的工作成果及时公布于众。公布的形式应根据各厂的具体情况和群众的要求来制订。格式见第9页下表。
“铸造车间旬报”由车间专群结合的经济核算组,根据熔炉、造型、浇铸、清砂等班组核算原始资料,按旬汇总,一面在车间公布,一面上报厂部有关科室。
这个表结构分上下两大部分,上部资料是根据熔炉班组的原始凭证汇总填报,主要反映其投炉批数(批数愈多,说明干劲愈大)和焦铁比(焦铁比愈高,说明节约愈多)。
表的下部,出炉总量各栏数字是根据浇铸、清砂工序的班组核算记录汇总填报。当旬的入炉总量减当旬的出炉总量之差,填入熔损数量栏内。将熔损量除以入炉总量,即得熔损率,填入第20栏。成品率的计算,是将球墨铸铁和“牌号铸铁”的成品产量相加除以出炉总量求得。
四、铸造班组经济活动的分析
熔炉班组的工作成效主要反映于下列三个指标:投炉批数、焦铁比、熔损率。
从当旬生产情况看,三号炉的投炉批数最多(432批)二号炉次之(426批)一号炉最少(420批)。若看累计数,则一号炉名列第二,二号炉投炉批数最少。这说明,二号炉的工作已有起色,一号炉如仍迈常步,就有落后的危险。
从整个车间的焦铁比看,无论是当旬还是累计,均已完成了定额;然而,进一步检查各座冲天炉的焦铁比时,发现在先进车间里仍然存在落后的单位,如果二号冲天炉当旬的焦铁比也能完成定额,则节约焦炭的成绩定会更大。联系历史看现状,一号炉和三号炉的焦铁比都在不断提高,而二号炉的焦铁比却由每公斤焦炭化铁9.2公斤倒退为8.3公斤,这不能不引起二号熔炉组的深思。
再看各炉的熔损情况,由于二号炉当旬的熔损率最高(6%),所以,尽管本旬它比一号炉多投6批料(426——420),多化4,200公斤铁(298,200—294,000),可是,出炉总量不仅没有增加,反而比一号炉少出1,932公斤铁水(280,308—282,240)。这显然是熔炼操作上的缺点,而将过去劳动创造的价值和新投入的劳动,一古脑儿化为灰尘,这是多么大的浪费、怎不令人惋惜!由此看来,投炉批数、焦铁比、熔损率三个指标,不能各自孤立起来观察,而应相互结合起来考核,才能正确评价各个熔炉班组的工作成果。
成品率的高低不是全靠熔炉班组的工作成果,如果造型、浇铸、清砂等工序的工作出现缺点,就会吞噬或缩小熔炉组的成绩。反之,在造型、浇铸、清砂等工作取得显著成绩的情况下,也会掩盖熔炼工作中的缺点。分析的任务正是查明缺点吞噬了的成绩;揭露成绩掩盖下的缺点。
例如,三号炉的熔炼班组由于投炉批数多(432批>426批>420批),熔损率低(3%<4%<6%),生产取得了显著成绩,反映在出炉总量上名列第一(293,328公斤>282,240公斤>280,308公斤)。可是,由于造型工作上的缺点,造成废品增多(44,500>42,320>28,031);由于浇铸工序的计划不周和操作上的缺点,造成溜铁量增大(29,329>14112>5,606),铁水未能充分利用;由于技术上的保守,设计的冒口大,又浪费了许多铁水(43,999>28,240>14,015)。这些缺点汇集起来,不仅将熔炉班组创造的成果全部吃光,还使出炉总量上的第一,转化为成品率的末尾。三号炉的教训说明,只抓熔炉的增产,不抓造型与浇铸的质量和节约,增产也难保住。
又如,二号炉的熔炉组工作虽有缺点,出炉总量名列第三,可是,
由于浇铸工序精打细算,铁水利用率高,冒口上大搞技术革新,采用发热冒口代替普通冒口,使每吨铸件节约铁水200—300公斤,再加以注意造型质量,废品大量减少。这些成果汇集起来,不仅全部补偿了熔炉组丧失的产量,还使反映最终产量的成品率转化为先进(59.4%>50.0%>39.8%。
在车间评比分析的基础上,应继续深入开展熔炉、造型、浇铸、清砂等工序各班组的群众性评比分析活动,不仅可以查明旬内各日的增产节约情况,还可弄清节约或浪费的各种思想或技术方面的原因,开展对口工种互帮互学活动,使比、学、赶、帮、超运动一浪高一浪地推动生产不断向前发展。